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[空调系统] 空调系统风量调节

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发表于 昨天 22:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

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空调系统才运行一年多,定送变回,最近再验证发现有一个房间换气次数不合格,9000多的风只有5000,查询BMS系统趋势,发现该系统在今年2月份风量骤降,从4万降到3.6万,房间高效过滤器压差监控阻力从150Pa降到75Pa,查明该时间点是因为初中效滤袋阻力太小,在机箱内加了钢板,可能造成系统阻力增加,送风量下降,但将送风机频率从45Hz提高到54Hz后,风量几乎没增加,怀疑以下问题:
1.系统阻力太大,机组选型机外余压不足(机组机外余压1400Pa)
2.机箱内加了盲板增加阻力(现场将盲板拆了,总风量没有发生变化)
3.定风量/手阀阻力太大(将其余房间送风定风量阀关小,总风量反而降低,将支干管手阀关小,系统和房间送风量无变化)
4.系统漏风(检查后没有漏风)
5.该房间送风阀被关闭,或者防火阀关了(检查后也没问题)
6.新风量变小了(加大新风量,其余房间压力变大了一点点,因为回风阀开度变大了,但不合格房间仍然无变化,系统总风量也没变化)
7.初中效滤袋堵了(刚换了新的滤袋)
现在已经黔驴技穷了,实在想不到发生了什么问题,解决不了了,请各位大师帮忙分析一下。

点评

浏览一下这篇文章看看是否对你有帮助。 https://www.ouryao.com/thread-717841-1-1.html  发表于 1 小时前
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药徒
发表于 15 小时前 | 显示全部楼层
回风口查了吗
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药徒
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
1、测一下所有送风口的总送风量,看看是多少?(顺便排查一下高效),如风量与设计风量差距大,就是风机的问题;
2、风量没问题的话,测算一下各个房间的配比,调节一下送风阀。
你这个问题肯定是那个环节出了毛病,对数据在符合一遍
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药生
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
第一次验证的数据没问题吧?空调系统的总风量有减少吗?
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药士
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
变频器频率调到54Hz并不一定代表风量就会超过额定风量,这要看你们风机变频器的控制形式。你们都没有EMS系统么?参数都变了日常运行的时候都不知道?初中效阻力小?什么级别的?可别是机械压差表量程选大了。这个分区系统的所有高效阻力都降这么大么?还有一点,你们选择定送变回的模式,这种模式适用于少系统,调试精度要求高,调试周期长的特点。
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药徒
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
先走偏差说明一下之前写的记录为什么没有出问题找原因,然后在让厂家来维修找问题是什么情况
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发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
把高效拆了试试呢
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药徒
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
个人判断:
1,刚出现这个情况,查新风阀开度,不管是BMS系统上的开度还是现场实际开度,确认下。初中效压差阻力是否超初始2倍还是有堵趋势,没到两倍,应该不会出现导致总风量下降的情况。
2,检查房间泄露性,尤其是洁净车间对CNC区域,比如预充灌装对灯检那侧,鼠洞是否打开长时间未关闭。备料间对拆包间的鼠洞也看下。
3,空调系统采用定送变回,房间压差应该是自动调整的吧。系统为维持压差,回风阀在自动调节,可以调出看看变风量阀的开度,看看是否在70~80之间,有些开的很低或已经开到100%,压差是否都正常。一旦回风阀在调整,总回风量会有下降的,总送也有下降的。
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药徒
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
最近再验证发现有一个房间换气次数不合格,9000多的风只有5000,查询BMS系统趋势,发现该系统在今年2月份风量骤降,从4万降到3.6万,房间高效过滤器压差监控阻力从150Pa降到75Pa。
除这个房间外,其他房间风量数据是多少,对比验证数据也是下降吗?还是只有这一个房间风量明显变小。看你描述,从4万降到3.6万,下降10%,但从不合格的这个房间看9000下降到5000,已经接近50%了。

初步怀疑原因有两个方面,
第一,系统性问题,整体风量下降,车间内各房间都会有下降,只是下降幅度没有这个房间这么明显。原因的话,应该是楼主加装盲板后,导致系统运行状态变化,直观的就是送风量从4万降到3.6万。
第二,该房间验证时的送风量是9000多,但系统送风量也只有4万,说明该房间为主要功能间,风量、换气次数都比较高,相对来说,高效过滤器的负荷也高,也更容易堵塞。同时,楼主通过提高频率、调节风阀,也未能明显改善这个房间的送风量,侧面说明该房间的高效堵塞的可能,当然这个堵塞是相对的,相对其他房间堵的更严重一点而已。

措施:如果空调系统的总送风量,还能稳定在4万以上,可以全面的重新调整车间的风量压差,关小其他房间的送风量,将风匀给送风量低的房间。
若系统风机开大最大,所有房间送风量总和加一起也到不到4万的话,个人建议更换高效,局部更换高效或者全部更换。一般来说才使用一年,高效堵塞度不会变化很明显,需要进一步排查系统,是不是车间产尘量大,或者初中效过滤系统存在其他隐患。
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药徒
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ocean12345678 于 2025-9-5 11:12 编辑

1、今年2月份风量骤降,从4万降到3.6,首先要确定的是,除了该房间,其他房间的送风量有没有问题?(最好用风量罩再实测一下)
2、如果其他房间没问题,建议查一下送风及回风的阀门,不要看阀门的状态,要看实际的阀门是一个什么状态。(我遇到过电动阀,控制屏以及阀门的显示开启都是100%,但是实际开启只有10%的现象)
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 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
macihang 发表于 2025-9-5 07:51
1、测一下所有送风口的总送风量,看看是多少?(顺便排查一下高效),如风量与设计风量差距大,就是风机的 ...

1.所有风口风量都测了,都和OQ数据差不多,就那一个房间风量少一半
2.高效没有查,但是理论分析,如果堵,应该整个系统都会堵,不会存在就一个房间堵,造成风量下降,且如果高效堵,两端压差应该是增大,现在监控显示压差也是小一半
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 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
Ocean12345678 发表于 2025-9-5 10:49
1、今年2月份风量骤降,从4万降到3.6,首先要确定的是,除了该房间,其他房间的送风量有没有问题?(最好用 ...

1.实测其他房间风量没问题
2.送风定风量阀、防火阀外观检查都正常开度,实际状态必须要拆了前后风管才能看到内部阀片的情况,这个不敢贸然进行
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 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
asd2997610 发表于 2025-9-5 07:57
第一次验证的数据没问题吧?空调系统的总风量有减少吗?

OQ数据没问题的,空调系统总风量就是陡降4000后,一直维持3.6万左右的风在运行
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 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2025-9-5 08:43
变频器频率调到54Hz并不一定代表风量就会超过额定风量,这要看你们风机变频器的控制形式。你们都没有EMS系 ...

1.我们有EMS系统,因为风量减小,房间压力靠变风量阀控制,房间压力能控制在正常范围,所以风量这个变化在系统上无法判断
2.系统设计有风量筒,总风量是出于一个波动的状态,正负在1000~2000左右,我本想设置一个上下限报警值,但是没找到规范或者指南对这个报警限制设定的依据,日常监控的同事也没太注意这个风量变化,所以导致这么久才发现
3.我们一套空调系统选择了一个房间监控高效压差(据了解大部分企业都是这样做的),仅能用一个数据来推断整个系统的高效堵塞情况
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发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
AI的回答,不知道能否有帮助,希望楼主问题可以解决
您好,您遇到的这个问题确实非常棘手,而且您的排查过程非常系统和详尽,值得称赞。根据您提供的所有信息,这几乎可以排除掉大部分常见的系统级问题。
综合您提供的所有信息,问题的核心矛头指向了:从主风管到这个特定房间的支管上,存在一个严重的、未被发现的物理堵塞或阀门实际关闭。
系统总风量从4万降到3.6万,正是因为这个占了9000风量的大房间被“堵死”了,导致系统总阻力急剧升高,风机在新的阻力曲线上运行,风量自然就下来了。

核心分析:为什么压差降低是“假象”
您提到的“高效过滤器压差监控阻力从150Pa降到75Pa”是整个案件中最关键、也最具有迷惑性的线索。这恰恰是问题所在的铁证
  • 基本物理原理: 风管或过滤器的压差(阻力)与通过它的风量(流速)的平方成正比,即 ΔP∝Q2。
  • 问题推导:
    • 原来的风量是9000(我们称之为 Q1​),压差是150Pa(P1​)。
    • 现在的风量是5000(我们称之为 Q2​),压差是75Pa(P2​)。
    • 如果高效过滤器本身是好的(没有堵塞也没有破损),那么它的阻力特性 k 是不变的。
    • 根据公式,P1​=k⋅Q12​,P2​=k⋅Q22​。
    • 我们来验证一下:风量从9000降到5000,大约是原来的 5000/9000≈0.55 倍。那么理论上,新的压差应该是原来的 0.552≈0.30 倍。
    • 150Pa×0.30≈45Pa。
    • 您实测的75Pa和理论计算的45Pa虽然有差距,但数量级和趋势是完全一致的。这雄辩地证明了:不是高效过滤器堵了导致风量下降,而是因为通过高效过滤器的风量急剧下降,才导致了它的两端压差显著降低。


这个压差读数不是告诉你系统通畅了,而是告诉你**“这个房间几乎没风了”**。

问题根源的高度怀疑点
您的排查已经非常到位,排除了系统漏风、初中效、新风等问题。结合“外观检查阀门正常”和“不敢贸然拆风管”的现状,问题最可能出在以下几点,按可能性排序:
1. 定风量阀/防火阀内部阀片故障(最大可能)
  • 现象: 这是最典型的故障。阀门的外部执行机构或者手柄位置看起来是“打开”的,但是内部的阀片因为机械故障(如连接杆断裂、销子脱落、阀片卡死等)实际上处于关闭或接近关闭的状态。这是仅凭外观无法判断的。
  • 解释: 2月份的某次系统启停或震动,可能导致了原本就有隐患的阀门内部机械结构彻底损坏,阀片掉落关闭。这也解释了为什么总风量是“骤降”,而不是缓慢下降。

2. 支管内有异物堵塞
  • 现象: 在2月份“在机箱内加了钢板”的施工作业中,可能有施工材料(如保温棉、手套、工具、碎料)被无意中掉入或吸入风道,并恰好流到了这个房间的支管内,形成了一个堵塞。
  • 解释: 这同样可以解释问题的突然性和局部性。为什么拆了钢板总风量没变?因为堵塞物(真正的元凶)还在管道里。


为什么您的其他测试会得到那样的结果?
  • 提高风机频率总风量不变: 因为系统里有一个巨大的堵点(那个被堵死的支管),导致系统总静压已经非常高。风机已经运行在性能曲线的“失速区”或非常陡峭的区域。此时再提高频率,风机也无法克服那么大的阻力,风量自然上不去。这叫“风机被憋住了”。
  • 关小其余房间阀门总风量降低: 您关小了其他正常的支管,等于在本来已经很高的系统总阻力上,又增加了阻力,所以总风量会进一步下降。
  • 关小支干管手阀无变化: 如果您关小的支干管不是通往这个问题房间的,而系统又被问题房间憋得厉害,那么关小其他正常的支干管,对整个系统的影响可能已经不明显了。


下一步行动建议(破案步骤)
现在不要再在系统层面做无用功了,必须聚焦到这个房间的支管上。建议采用从易到难、破坏性从小到大的顺序:
第一步:无损探查——使用工业内窥镜
  • 这是最理想、最专业的做法。在问题房间的送风定风量阀或防火阀前后,找合适的法兰接口,或者(在允许的情况下)在风管上钻一个非常小的孔(后续可以轻松用铝箔胶带封堵)。
  • 将工业内窥镜的探头伸进去,直接目视检查阀门内部阀片的真实开度状态。同时可以顺便探查管道内是否有异物。这是成本最低、最直接的诊断方式。

第二步:强制控制与压力验证
  • VAV阀强制控制: 登录BMS/自控系统,找到该房间的定风量阀(VAV Box),尝试手动发送一个100%全开的指令。观察BMS反馈的阀位开度和实际风量有没有变化。如果没变化,说明要么是执行器坏了,要么是机械卡死了。
  • 测压验证: 在该房间支管的阀门前后,找测压孔(如果没有可以钻),测量静压。如果阀前静压很高,而阀后静压很低,且远低于其他正常房间的阀后静压,那么堵点就在这个阀门。

第三步:最后的手段——拆管检查
  • 如果以上方法都无法实施或确认,那就只能作为最后手段。做好停机准备,拆开该房间定风量阀或防火阀前后的法兰,直接肉眼检查阀片状态和管道内部。工作量较大,但能100%发现问题。


总结
  • 核心判断: 别再被“高效压差降低”误导了,这正是流量过低的铁证。
  • 问题锁定: 问题100%出在从主风管分出来,到这个“无风”房间末端之间的物理堵塞
  • 最大嫌疑人: 定风量阀或防火阀的**“假打开”**(内部阀片实际关闭)。
  • 最高效措施: 借一个工业内窥镜,一探究竟。

希望这个分析能帮助您找到问题的症结所在!


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药生
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
检查自动阀的实际开度
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